更换货运升降机钢丝绳宣传报道怎么写
更换货运升降机钢丝绳宣传报道要写明原因和修理时间。公司驻点维修站在对贵管理处电梯进行维修时发现换货升降机钢丝绳出现断股,需对钢丝绳进行更换,为尽早排除电梯故障隐患,保障电梯正常运行,修理过程中需停用电梯一天,望谅解。
先拆除抱索器架空乘人装置座椅,收回旧钢丝绳。然后将整卷钢丝绳平放在能旋转的支架上,将绳头拉至机尾绕过迂回轮后,再往上拉至机头,整个过程中必须通过钢丝绳卷筒的旋转来放绳。放钢丝绳时,必须保证不得让钢丝绳发生扭曲变形,更不能让钢丝绳呈螺旋状扭转。否则,钢丝绳将会在运行时产生自旋现象,并无1、 钢丝绳的实际长度确定后,按下述方法插接钢丝绳:
1)、将甲乙两端各以距绳端600倍D(D为钢丝绳直径)处用软铁丝扎住。
2)、将两端接头部分的绳股分开用麻绳将各股的钢丝绳绳头缠住,割掉麻芯,每端各錾掉3股,然后正对交叉。
3)、将后退和捻进的甲乙两端各股索头留75d,多余的錾掉。
4)、在各接头处的股索头插入钢丝绳中心时,应将接头处将要插入钢丝绳中的股索分别从钢丝绳中穿过,让两股绳压住要插入绳芯中的股索,缠上纤维后,股索直径可按下式计算:
股索直径=钢丝绳直径(D)×0.36
2、 钢丝绳接好后,为了加强接头的牢固程度以及消除自选应力,应将钢丝绳空载运行72小时,具体方法如下:
1)、重锤加至100kg时,让钢丝绳正、反方向各运行一周。
2)、重锤加至150kg时,让钢丝绳正、反方向各运行两周。
3)、重锤加到200kg时,让钢丝绳正、反方向各运行四周。
3、钢丝绳安装后应空载72小时,以消除钢丝绳的内应力,使其扭力基本平衡后,才能使用乘人器。
4、抱索器锁紧在钢丝绳上后,不允许产生任何情况下的滑动,抱索器的抗滑力不得小于重车总载荷(1100N)在最大坡度时下滑力的2倍。
5、为延长绳索的使用寿命,应不定期地移动抱索器的夹紧位置,移动距离不得小于400mm,移动位置的间隙时间按下列公式计算:
t=0.56 L/V
公式中:t—移动位置的间隙时间,单位为小时h
L—线路斜长,单位为m
法消除。完工后,对钢丝绳进行试验,试验要有试验报告。
1、锈蚀,钢丝绳严重锈蚀,变黑,出现麻点不得做升降人员使用。
2、直径,钢丝绳直径缩小10%时。
3、断丝,一个撵距内断丝超过5%
4、时间,超过2年,以上1、2、3条均不超可以在延期1年,也就是最多3年。
5、受外力拉伸(比如卡绳)钢丝绳长度突然延长超过5%时,以及在使用过程中钢丝绳断丝和延长突然变快,那也要立即进行更换
根据煤矿使用一些限制条件来说
1、一些矿井由于猴车道长度比较长,设计时尾轮活动量又小不能满足钢丝绳延长量时;绳头制作质量原因窜量过大等就被迫要更换了。
2004年1月11日19时20分,攸县黄丰桥镇码井煤矿发生一起运输事故,死亡1人,直接经济损失8.6万元。
事故发生后,根据《煤矿安全监察条例》等有关规定,长沙煤矿安全监察站组织攸县煤炭局、攸县安全生产监督管理局、攸县公安局等单位有关人员参加的事故调查组,对事故进行了全面的调查,认定该事故为责任事故。
一、矿井的基本情况
(一)矿井的由来及矿井基本情况
该矿于1993年开办,于2003年重新核发了煤炭生产许可证,矿长刘建军,四证齐全。
码井煤矿位于黄丰桥镇乌井村内,采用平峒暗斜井开拓,主井和风井均为平峒,设计能力3万吨/年。在风井安装了2台7.5KW轴流式通风机。平峒采用小矿车运输,暗斜井采用0.6米的矿用提升绞车提升,年生产能力3万吨,职工110人/天。使用2台90KW柒油发电机作备用电源。
(二)事故前矿井安全状况
6号暗斜井于提升钢丝绳于2003年12月15日更换。由于轨道变形严重,钢丝绳与天轮处的木支架摩擦厉害,轨道之上没有设置地滚子,所以到2004年元月11日时,钢丝绳断丝严重。由于矿井已于2003年12月28日放假,放松了对钢丝绳的检查,在事故发生前,没有发现钢丝绳已不能被使用。
二、事故的发生经过和抢救过程
(一)事故的发生经过
2004年1月11日16时,矿安排罗中平、曹国新、李立新三人在6号下山清理巷道,朱清塘(女、无绞车司机操作证)在井下开绞车。李立新在主平峒椎矿车,曹国新和罗中平在6号下山下部车场上矸石。曹和罗在井下共收了三矿车矸石。至19时,已绞上来两矿车,在挂第三车前,罗先上去了,留下曹在下面挂钩。曹挂好第三车后,打了两下铃,便搭上矿车一起升井。当矿车运行至距暗斜井井口20米处时,与矿车相连处的钢丝绳断开,装满矸石的矿车跑车。在距起平处4米的地方矿车被卡住。曹在矿车的右下方,头在矿车上,身子被矿车卡住。事故发生时,李和罗均在上部车场,当时是19时20分。
(二)事故的抢救经过
李和罗发现出事后,马上跑了下去。两人用力去推矿车,没有推动,于是一起出井喊人进行抢救。矿方接到事故报告后,马上派人下井,把曹抢救出来时,曹已死亡。
三、事故原因
(一)直接原因:
1、曹国新违反操作规程规定,搭矿车升井。
2、钢丝绳已被严重磨损没有及时更换。
(二)间接原因:
1、在停产检修期间,没有制定停产检修的安全技术措施,致使作业人员在井下清理巷道时,没人检查钢丝绳,安全员下井不带瓦检仪,提前出班。
2、井下绞车司机没有经过培训并取得绞车司机操作资格证上岗作业,同时绞车司机为女职工。
3、现场管理不到位:井筒断面、轨道铺设质量差;钢丝绳与多处接触,磨损严重。
4、对职工教育培训不到位:没有按照《矿山安全法实施条例》第三十五条的要求对作业人员进行培训,致使职工缺乏应有的安全常识。
四、防范措施
1、认真落实各级安全生产责任制。
2、加强现场管理,提高工程质量。
3、更换合格的绞车司机并持证上岗。
4、加强对职工的技术素质、业务素质和安全意识的培训工作。
把U形螺栓拧紧,直到钢丝绳被压扁1/3左右为止。
卡子的大小要适合钢丝绳的粗细,U形环的内侧净距,要比钢丝绳直径大1-3mm,净距太大不易卡紧绳子。使用时,要把U形螺栓拧紧,直到钢丝绳被压扁1/3左右为止。由于钢丝绳在受力后产生变形,绳卡在钢丝绳受力后要进行第二次拧紧,以保证接头的牢靠。
绳卡之间的排列间距为钢丝绳直径的6-8倍左右,绳卡要一顺排列,应将U 形环部分卡在绳头的一面,压板放在主绳的一面。新绳到货后,应由检验单位进行验收检验。合格后应妥善保管备用,防止损坏或锈蚀。
钢丝绳使用要求规定:
1、钢丝绳每使用4个月涂油一次,涂油时最好用热油(50℃左右)浸透绳芯,再擦去多余的油脂。
2、钢丝绳盘好后应放在清洁干燥的地方,不得重叠堆置,防止扭伤;钢丝绳端部用钢丝扎紧或用熔点低的合金焊牢,也可用铁箍箍紧,以免绳头松散。
3、使用中,钢丝绳表面如有油滴挤出,表示钢丝绳已承受相当大的力量,这时应停止增加负荷,并进行检查,必要时更换新钢丝绳。