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有谁知道耐磨陶瓷涂料生产厂家地址

傻傻的流沙
飘逸的秋天
2023-04-18 14:34:32

有谁知道耐磨陶瓷涂料生产厂家地址?

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犹豫的春天
甜甜的招牌
2026-04-05 01:26:58

工业磨损一直是影响安全文明生产的一个因素,随着科学技术不断发展,材料也不断创新,相继出现耐磨陶瓷涂料、铸石、铸钢、合金、耐磨陶瓷片、离心浇注复合陶瓷等材料。其中内衬氧化铝陶瓷以其高耐磨性、高硬度、耐氧化、耐腐蚀性好和极高的耐高低温强度性能,已成为一种应用最广泛耐磨材料。耐磨陶瓷涂料生产厂家有很多,但是不知道您是什么设备需要防磨?  耐磨陶瓷(涂料)广泛使用在火电、钢铁、冶炼、水泥、机械、煤炭、矿山、化工、港口码头等磨损严重的行业。(一) 用于中低温气力(风力)输送系统的—精城直粘型系列(NMC-Z,5mm厚)用于350℃以下气力(风力)输送粉末设备作为防磨内衬旋风筒筒体及进出口风管、选粉机壳及锥体、循环风机壳体、立磨出口风管、立磨选粉机导向叶片1、产品构造将精城氧化铝陶瓷用无机耐高温粘合剂直接粘贴在设备内壁的钢板上,经加温固化,形成牢固防磨层。该产品适合气力(风力)输送粉体,在350℃以下的高温环境下长期运行不老化,不脱落。2、旋风筒,针对旋风筒的工况,我们推荐采用NMC-Z型耐磨陶瓷。NMC-Z1型耐磨陶瓷是用无机耐高温粘合剂GWJ-350将特种氧化铝陶瓷错位粘贴在设备内壁的钢板上,经过加温固化,形成牢固防磨层。该产品适合气力输送粉体,在350℃以下的高温环境下长期运行不脱落。3、选粉机壳及立磨选粉机导向叶片(二)高温气力输送系统防磨产品--精城粘固型系列(NMC-G)适用于300℃~700℃以上高温环境,或动态运行离心力大的设备增湿塔进\出口管、篦冷机至电收尘器管道、篦冷机至煤磨风管、旋风筒蓖冷机至沉降室管道、沉降室内壁、立磨选粉机回粉内锥体1、产品构造粘固型产品是为解决温度高、冲击大或动态运行等工作条件恶劣的设备磨损问题而设计的,陶瓷的固定方式综合利用了粘胶和机械焊接方法。2、高温风管余热发电管道、篦冷机至收尘器管道等用于输送夹杂硬质颗粒的高温气体,其特点是温度高、流速高、颗粒硬度高,设备磨损严重,特别是弯头部分,一般不到一年就磨穿。根据理论及实践模拟研究发现,钢铁在高温下分子比较活跃,比常温或低温更易磨损,因此部分弯头也就成为薄弱环节。因为设备一般在高空支架上,检修非常不方便,影响设备的安全使用,停机检修又严重影响产量。一般的解决办法是被动修补或覆浇注料,这些方法虽然能一定程度上延长设备使用寿命,但效果有限。实践证明,内壁装贴耐磨陶瓷是最好的解决办法,可延长设备寿命20倍以上,但因为此部分温度高,关键是解决陶瓷在高温下不脱落问题。精城根据多年实践,从国外引进先进工艺,将陶瓷固定方式由传统的单纯粘贴改为耐高温无机粘合剂粘贴、拱接和螺柱焊接三重固定,将使用温度提高到750℃,彻底解决了陶瓷在高温下的脱落问题,可靠性大大增强,一般可延长设备寿命20倍以上。 (三) 精城胶粘型系列(NMC-J) 用于中低温环境下(150℃)物料输送设备作防磨内衬,可承受一定物料冲击。 适用于各种入磨溜槽、提升机溜槽 1、产品构造 对于受到大块物料冲击的设备和部件用普通的陶瓷片难以承受物料强力的冲击,容易出现陶瓷碎裂或脱落现象,而用金属基的耐磨材料又达不到耐磨性要求,如料斗、溜槽等。胶粘型耐磨陶瓷衬板兼备了陶瓷的高耐磨性和橡胶的抗冲击性,同时采用胶粘和螺栓连接双重固定保证受到强力冲击时也不会脱落。 将小方块特种陶瓷片镶嵌在特种橡胶内,构成方形耐磨橡胶衬板,再使用高强度有机粘合剂将衬板粘接在设备的内壳钢板上,形成坚固且有缓冲力的防磨层。为便于安装及维护,亦可设计带螺栓衬板。我公司可根据客户提供的溜槽图纸设计内衬衬板规格,保证安装质量,并可制作各种溜槽,实现整体交货。 2、采用耐磨陶瓷二合一衬板,防磨并且解决抗冲击,有两种形式: 一是耐磨陶瓷和钢板的复合,采用沉头螺栓固定或者焊接固定到设备里; 另一种是橡胶和陶瓷的复合,采用冷粘胶粘接到溜槽落料斗里。 (四) 精城高温抗冲击型(NMC-WK) 用于安装在工作温度高、物料大、冲击力强的设备上作防磨内衬。 立磨进料溜槽、三次锁风阀阀板、各种高温溜槽、V选打散板、辊压机扬料板、进辊压机溜槽、三次风阀板。 1、产品构造 将球面或平面陶瓷用耐高温橡胶硫化在钢板上,然后用穿透式螺栓透过陶瓷的螺孔焊接在钢板上,螺栓上面再旋上陶瓷盖。根据工作环境不同,可更换缓冲层材料,以使耐温性能和抗冲击性能获得最佳的平衡,如将耐高温橡胶更换为石棉,可使产品在500℃的高温及重冲击、重磨损的条件下使用。 (五)精城风机叶轮及壳体防磨1解决方案1)在叶片的严重磨损区域嵌贴燕尾瓷块;2)在后盘与叶片接合焊缝处沿叶片型线嵌贴L型瓷块;3)在叶片进风口处用U型瓷块加强;4)在护盘螺帽上粘贴陶瓷帽,并打入螺钉固定;2循环风机蜗壳防磨处理采用NMC-Z型耐磨陶瓷,耐磨陶瓷是用耐磨陶瓷专用有机粘合剂保证使用寿命为5年。(六)精城耐磨陶瓷滚筒包胶 耐磨陶瓷包胶传动滚筒是以表面有暗格刚玉陶瓷为抗磨损层,以增加其表面摩擦力,以具有耐磨橡胶著称的聚氨基甲酸乙酯为硫化层,再用进口高强度胶粘剂粘接而成。正常使用寿命是橡胶包胶滚筒的10倍以上。关键词:耐磨陶瓷涂料、ZTA、ZTA陶瓷、ARZ、ARZ陶瓷、氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷、陶瓷弯头、陶瓷耐磨管、耐磨陶瓷衬板、重介旋流器、旋风分离器、耐磨陶瓷滚筒包胶、耐磨陶瓷二合一衬板、耐磨陶瓷三合一衬板溜槽、管道等等。只要应用于火电、钢铁、水泥建材、冶炼、机械、煤炭、矿山、化工、有机硅、煤化工、煤制油、港口码头等磨损严重的行业。

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无心的睫毛膏
超帅的导师
2026-04-05 01:26:58

    工业设备防磨材料主要有:耐磨陶瓷涂料、ZTA陶瓷、ARZ陶瓷、氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷、碳化硅、高分子衬板、金属复合衬板、铸石、耐磨钢、耐磨胶泥、高铬合金衬板等复合材料。其中内衬氧化铝陶瓷以其高耐磨性、高硬度、耐氧化、耐腐蚀性好和极高的耐高低温强度性能,已成为一种应用最广泛耐磨材料。

    用途最广泛防磨材料主要是氧化铝耐磨陶瓷、ZTA陶瓷、耐磨钢和耐磨涂料!

    耐磨陶瓷主要应用在火电行业、钢铁行业、水泥建材行业、冶炼行业、机械行业、煤炭行业、矿山行业、化工行业、有机硅行业、煤化工行业、港口码头、有机硅、洗煤厂、粉磨站、混凝土搅拌站、汽车制造等磨损严重的行业。

耐磨陶瓷广泛使用在火电、钢铁、冶炼、水泥、机械、煤炭、矿山、化工、港口码头等磨损严重的行业。

(一) 用于中低温气力(风力)输送系统的—精城直粘型系列(NMC-Z,5mm厚)

用于350℃以下气力(风力)输送粉末设备作为防磨内衬

旋风筒筒体及进出口风管、选粉机壳及锥体、循环风机壳体、立磨出口风管、立磨选粉机导向叶片

1、产品构造

将精城氧化铝陶瓷用无机耐高温粘合剂直接粘贴在设备内壁的钢板上,经加温固化,形成牢固防磨层。该产品适合气力(风力)输送粉体,在350℃以下的高温环境下长期运行不老化,不脱落。

2、旋风筒,针对旋风筒的工况,我们推荐采用NMC-Z型耐磨陶瓷。NMC-Z1型耐磨陶瓷是用无机耐高温粘合剂GWJ-350将特种氧化铝陶瓷错位粘贴在设备内壁的钢板上,经过加温固化,形成牢固防磨层。该产品适合气力输送粉体,在350℃以下的高温环境下长期运行不脱落。

3、选粉机壳及立磨选粉机导向叶片

(二)高温气力输送系统防磨产品--精城粘固型系列(NMC-G)

适用于300℃~700℃以上高温环境,或动态运行离心力大的设备

增湿塔进\出口管、篦冷机至电收尘器管道、篦冷机至煤磨风管、旋风筒

蓖冷机至沉降室管道、沉降室内壁、立磨选粉机回粉内锥体

1、产品构造

粘固型产品是为解决温度高、冲击大或动态运行等工作条件恶劣的设备磨损问题而设计的,陶瓷的固定方式综合利用了粘胶和机械焊接方法。

2、高温风管

余热发电管道、篦冷机至收尘器管道等用于输送夹杂硬质颗粒的高温气体,其特点是温度高、流速高、颗粒硬度高,设备磨损严重,特别是弯头部分,一般不到一年就磨穿。根据理论及实践模拟研究发现,钢铁在高温下分子比较活跃,比常温或低温更易磨损,因此部分弯头也就成为薄弱环节。因为设备一般在高空支架上,检修非常不方便,影响设备的安全使用,停机检修又严重影响产量。

一般的解决办法是被动修补或覆浇注料,这些方法虽然能一定程度上延长设备使用寿命,但效果有限。实践证明,内壁装贴耐磨陶瓷是最好的解决办法,可延长设备寿命20倍以上,但因为此部分温度高,关键是解决陶瓷在高温下不脱落问题。精城根据多年实践,从国外引进先进工艺,将陶瓷固定方式由传统的单纯粘贴改为耐高温无机粘合剂粘贴、拱接和螺柱焊接三重固定,将使用温度提高到750℃,彻底解决了陶瓷在高温下的脱落问题,可靠性大大增强,一般可延长设备寿命20倍以上。

(三) 精城胶粘型系列(NMC-J)

用于中低温环境下(150℃)物料输送设备作防磨内衬,可承受一定物料冲击。

各种入磨溜槽、提升机溜槽

1、产品构造

对于受到大块物料冲击的设备和部件用普通的陶瓷片难以承受物料强力的冲击,容易出现陶瓷碎裂或脱落现象,而用金属基的耐磨材料又达不到耐磨性要求,如料斗、溜槽等。胶粘型耐磨陶瓷衬板兼备了陶瓷的高耐磨性和橡胶的抗冲击性,同时采用胶粘和螺栓连接双重固定保证受到强力冲击时也不会脱落。

将小方块特种陶瓷片镶嵌在特种橡胶内,构成方形耐磨橡胶衬板,再使用高强度有机粘合剂将衬板粘接在设备的内壳钢板上,形成坚固且有缓冲力的防磨层。为便于安装及维护,亦可设计带螺栓衬板。我公司可根据客户提供的溜槽图纸设计内衬衬板规格,保证安装质量,并可制作各种溜槽,实现整体交货。

 2、采用耐磨陶瓷二合一衬板,防磨并且解决抗冲击,有两种形式:

  一是耐磨陶瓷和钢板的复合,采用沉头螺栓固定或者焊接固定到设备里;

  另一种是橡胶和陶瓷的复合,采用冷粘胶粘接到溜槽落料斗里。

(四) 精城高温抗冲击型(NMC-WK)

用于安装在工作温度高、物料大、冲击力强的设备上作防磨内衬。

 立磨进料溜槽、三次锁风阀阀板、各种高温溜槽、V选打散板、辊压机扬料板、进辊压机溜槽、三次风阀板。

1、产品构造

将球面或平面陶瓷用耐高温橡胶硫化在钢板上,然后用穿透式螺栓透过陶瓷的螺孔焊接在钢板上,螺栓上面再旋上陶瓷盖。

根据工作环境不同,可更换缓冲层材料,以使耐温性能和抗冲击性能获得最佳的平衡,如将耐高温橡胶更换为石棉,可使产品在500℃的高温及重冲击、重磨损的条件下使用。

(五)精城风机叶轮及壳体防磨

1解决方案

1)在叶片的严重磨损区域嵌贴燕尾瓷块;

2)在后盘与叶片接合焊缝处沿叶片型线嵌贴L型瓷块;

3)在叶片进风口处用U型瓷块加强;

4)在护盘螺帽上粘贴陶瓷帽,并打入螺钉固定;

2循环风机蜗壳防磨处理

采用NMC-Z型耐磨陶瓷,耐磨陶瓷是用耐磨陶瓷专用有机粘合剂保证使用寿命为5年。

(六)精城耐磨陶瓷滚筒包胶

 耐磨陶瓷包胶传动滚筒是以表面有暗格刚玉陶瓷为抗磨损层,以增加其表面摩擦力,以具有耐磨橡胶著称的聚氨基甲酸乙酯为硫化层,再用进口高强度胶粘剂粘接而成。正常使用寿命是橡胶包胶滚筒的10倍以上。

  1火电行业

输送系统防磨:耐磨陶瓷滚筒包胶;

块料输送系统防磨:斗轮堆取料机筒体及轮盘、皮带头料斗、原煤斗、给煤机闸板、落煤管、磨煤机出口斜管;

气力输送系统防磨:磨煤机筒体、磨煤机出口至分离器、回粉管、送粉管、除尘管、烟道壁、排灰管、排渣管、脱硫管;

超高温设备防磨:燃烧器方喷管、W火焰喷燃器锥体、尾部烟道、空预器挡板、空预器支撑杆、磨煤机静环;

  2钢铁行业

输料系统:斗轮机圆盘,料斗,料仓,皮带机裙板,台车三通斗,受料斗、陶瓷滚筒包胶;

配料系统:混合料仓,一次混合圆筒,二次混合圆筒,混合圆盘,拌料筒刮刀,造球盘;

烧结系统:振动筛下选矿料斗,原料运输溜槽,旋风收尘器及管道,风机叶轮;

  3水泥行业:

石灰石破碎系统和原燃料预均化系统:溜槽,料斗,陶瓷滚筒包胶;

生料磨系统:选粉机导流叶片,选粉机锥体,立磨至旋风筒管道,旋风筒,燃料磨(钢球磨),选粉机壳体,内锥体,煤粉管道

燃料磨(钢球磨):选粉机壳体,内锥体,煤粉管道,回粉管

  4港口行业

泊位固定漏斗,斗轮机固定漏斗,皮带机转运站固定漏斗,卸船机料斗、陶瓷滚筒包胶

  5冶炼行业

输料系统:头部溜子,料仓(中间仓,尾仓),振动筛料槽,焦炭斗,计量斗、陶瓷滚筒包胶;

配料系统:配料斗,一次(二次)混合机

焙烧系统:单仓泵焙砂管,配料斗,灰斗,中间仓料斗

  6化工行业:输料系统:料斗,料仓  除尘系统:除尘管道、弯头,风机机壳及叶轮,旋流器、陶瓷滚筒包胶;

  7煤碳行业:输煤系统:溜槽,料斗,料仓

洗煤系统:有压旋流器,无压三产品重介质旋流器,无压四产品重介质旋流器,浓缩旋流器组  输料系统:管道,弯头,管道,料斗,料仓,分配口、陶瓷滚筒包胶;

  8矿业行业:

输料系统:陶瓷料斗料仓、陶瓷滚筒包胶;

  9有机硅行业

物料输送管道、陶瓷旋风除尘器、陶瓷弯头、陶瓷三通、陶瓷直管、陶瓷滚筒包胶;

   精城taoci具拥有以下设备防磨的丰富经验,特别是重磨损的设备防磨,主要有耐磨陶瓷管、陶瓷耐磨管、耐磨陶瓷衬板、重介旋流器、旋风分离器、耐磨陶瓷滚筒包胶、耐磨陶瓷二合一衬板、耐磨陶瓷三合一衬板溜槽、溜槽、料斗、管道等。

关键词:ZTA、ZTA陶瓷、氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷、陶瓷弯头、陶瓷耐磨管、耐磨陶瓷衬板、重介旋流器、旋风分离器、耐磨陶瓷滚筒包胶、耐磨陶瓷二合一衬板、耐磨陶瓷三合一衬板溜槽、管道等等。只要应用于火电、钢铁、水泥建材、冶炼、机械、煤炭、矿山、化工、有机硅、煤化工、煤制油、港口码头等磨损严重的行业。

俊秀的世界
刻苦的帆布鞋
2026-04-05 01:26:58
我公司二线水泥磨为TRPl.4 m×1.4 m辊压机+φ4.2 m×1 3 m双滑履磨组成的闭路联合粉磨系统(图1), 2004年7月投产初期,因多方面原因一直未能正常运行,尤其是辊压机到 2005年3月累计运行不到300 h,现场暴露出大量与之相关的设备问题,我公司随着问题的不断出现,采取了针对性的对策与措施,实施了大量的设备整改。从2006年开始已经能够稳定连续生产,逐步显现出其系统的优势,生产P·042.5水泥时稳定在140~150 t/h,月度产量最高达到10万t。现将出现的问题和解决措施归纳如下,供同行参考。
2运行中出现的问题及解决措施
2.1喂料斗提机功率选型偏小
辊压机下料不稳,波动时容易造成斗提机被压死,再次开启斗提机时电机带不动开不起来,每次只能打开斗提机尾部人孔门将积料全部清空后才能运行,费时费力。这说明喂料斗提机设计和制造能力均偏小,不适宜辊压机联合粉磨系统。
该斗提机型号NSE500×4000,输送能力900 t/h(最大),电机功率132 kW,日常运行电流240~280 A,斗提机跳停时电流最高达到320 A。我们重新计算后,共花费25余万元,于2005年2月更换了全套驱动,包括电机、减速机和液力耦合器,电机改为160 kW。此后很少再出现斗提机压死的情况,即使偶尔斗提机跳停,也能及时带料直接启动。
2.2循环风机设计能力偏小
开辊压机时循环风机能力不够,风力不足,旋风收尘器进风处水平风道积灰严重,影响静态选粉机物料筛分能力,增大了辊压机循环负荷,制约着系统产量。
该循环风机型号M4-73-15 No.18F,风量180 t300 ruth,位于静态选粉机和旋风收尘器之间,为辊压机配套使用(风机为静态选粉机供风,为旋风收尘器拉风,形成闭路循环)。此时风机固定位置和混凝土基础已定型,无法更换大功率的风机和壳体,咨询生产厂家后,我们决定通过改变叶片形状和尺寸来部分提高风机能力,利用现有风机壳体,将风机叶轮外形尺寸由1 800 IIllYl加大到1 900 mnl。更换新型叶轮后,通风能力明显提高,满足了系统提产需求。
2.3循环风机叶轮磨损严重
由于物料中矿渣为炼钢厂下脚料,硬度大,做简易耐磨处理的16 Mn材质的叶轮往往运行一个月便磨蚀得千疮百孔。初期我们采用一家外资企业的耐磨涂料对新购叶轮表面进行处理,但运行两周后,发现该材料已被磨蚀殆尽,叶轮很快报废。后来,经过多次试验论证,我们最终采取了两种叶轮耐磨处理方式,一种是粘贴刚玉质陶瓷片,一种是氩弧堆焊耐磨材。两种叶轮寿命均可达到4个月,使用效果良好,每年仅需采购2~3个叶轮即可。 两种耐磨方式各有优缺点:陶瓷片叶轮因刚玉质瓷片硬度大,大于磨粒硬度,耐磨性强,但粘贴的陶瓷片一旦发生个别脱落,叶轮母材受到磨损,无法焊接修复;堆焊耐磨焊材叶轮无论母材还是焊材磨损后都易于修复,修复时间短,见效快,但焊材选择要求高,焊材硬度与磨粒硬度相差不多,耐磨性不如陶瓷片,而且焊接时的热应力易导致叶轮变形,焊后必须对叶轮重新做动平衡。
2.4喂料斗提机壳体冲刷严重
斗提机壳体整个高度下料面及两侧面运行不足一年即成筛状,跑冒粉尘原料,需每天不停修补。经分析主要原因是料斗料量太大,由高点运行至下料口时无法倒净,余料漏下冲刷壳体。
我们的对策是:(1)在头轮提升链条两侧加导料板,导料板过链轮中心线成大角度安装,减少斗提机几两侧面漏料; (2)在下料口下部1.5m处开口制作第二下料点,同时安装和第一下料点相同方式的导料板,使倒不净的物料经第二下料口排出,减少斗提机下料面方向漏料。经过数月运行检验,该方法基本解决了物料对壳体的冲刷问题。
2.5旋风收尘器下部锥体积料仓物料结块
旋风收尘器下部锥体积料仓物料结块,无法清理,在加装树脂板的情况下仍然存在堵料隐患。当生产水泥的混合材中矿渣含水量较高,物料流通不畅时易结块,后来我们降低了矿渣掺加比例,用部分石灰石替代,结块积料现象明显改善。
2.6减速机稀油站冷却能力不足
水泥磨主减速机负载试运转时,由于巡检大意和中控室保护程序未做,左二级齿轮轴轴承瓦因温度过高烧毁,瓦面已烧结报废。该减速机型号为MFY320A,3 150:kW。
此次事故花费了9万余元更换新瓦。针对减速机各处轴承温度整体偏高,减速机稀油站冷却器能力不足(进出冷却器的油温相差仅1℃),我们在原冷却回路上串联增加一组循环水冷却器,将冷却面积30 m2改为60 m2,改造后减速机温度稳定在54℃以下。
2.7高效动态选粉机存在的问题
高效动态选粉机设计不合理,下轴承漏油及进灰严重,每周都需稀油站补油,多时每天40kg
该选粉机型号N3500,上下两轴承为稀油站供油润滑,驱动方式为悬挂方式底部驱动。下部轴承密封处易积灰,导致密封损坏和轴面磨损,从而引起漏油。要更换油封,需进行选粉机抽轴,位置所限,须动用100 t能力的吊车,施工时间不少于7 d。
为解决这一难题,我们采用了某外资企业生产的一套剖分式组合油封装置(即油封可自由断开和合起),利用原瓦座,在未被磨损的轴位进行安装,同时制作了由盘根、黄油套筒组成的密封装置。此套装置运行良好,未再发生泄漏,只要定期给密封套筒注入黄油即可。
2.8磨机磨尾滑履轴瓦温度高
磨机磨尾滑履轴瓦温度高,常被迫停磨。
我们检查供油系统和轴瓦表面后未发现问题,后来进入磨尾卸料端检查,发现磨机滑履滚圈部位有部分保温棉隔热层的保护衬板松动脱落,大部分保温棉被冲刷磨损。我们认为滑履轴瓦温度高是由于高温的出磨水泥与滑履内壁接触,热传导所致。于是我们对保温层重新进行了处理,将保温棉适当加厚,由80 1/mm改造为160 rain,表层的保护衬板予以焊接加固,降低衬板与筒体之间的热传导率。同时在磨尾滑履稀油站上增加一组板式冷却器,结合回油管路较长的特点,在回油管路上加装了φ200 i/mm×1 500 rain的循环水冷却水套。修复后轴瓦温度恢复正常。
2.9辊压机动辊电机前轴承温度高
辊压机动辊电机前轴承温度较高,温升过快,电机有振动。我们对电机和减速机同轴度进行了找正,打开电机前端盖检查了轴承,更换了新润滑油,并且运行时采用压缩空气为其降温,但效果不明显。我们将电机和减速机之间传动的万向联轴结运到专业厂家做动平衡处理,安装后电机前轴承发热现象得到缓解。为了确保长期安全运行,我们将此国产万向联轴结用进口万向联轴结代替,再也未出现电机轴承温度高停车的情况,且振动消失。
2.10 辊压机下料斗提机尾轮处扬尘过大
辊压机下料斗提机尾轮处扬尘过大,由于在地坑中,灰尘不扩散,巡检维护设备无法正常进行。我们在斗提机尾轮上方新增袋式收尘器一台,由于物料水汽大,经常糊袋和结皮堵塞收尘器下料器,效果不明显。我们大胆设想,从斗提机尾轮外接一φ500 mm风管引到静态选粉机进风管道上,通过循环风机拉风来达到除尘效果,同时风管表面设置保温层,防止结露。改造后彻底解决了斗提机扬尘问题,获得公司上下一致好评。
2.11 静态选粉机导料板上的铸石衬板易脱落
静态选粉机导料板铸石衬板全部脱落并堵塞下料口。由于块状物料冲击力大,联合粉磨系统运行不久,用胶粘接的导料板上的铸石衬板全部脱落,我们将铸石衬板更换为合金钢耐磨复合衬板,进行插槽和焊接固定。运行效果良好。
3结束语
我们针对这套联合粉磨系统运行中出现的问题进行了整改,取得了较好的效果。这一系列的改造对优化系统设计具有较强的借鉴意义。
来源:中国水泥技术网