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汽机定子温度高的原因

现实的树叶
粗犷的山水
2023-03-30 12:52:40

汽机定子温度高的原因

最佳答案
香蕉面包
闪闪的泥猴桃
2025-12-03 17:58:33

汽轮机主蒸汽通过做功,到达第十五级之后蒸汽的正常温度为78℃,为何却测得310~320℃的高温呢?从图1可知,前汽封第三腔室的漏汽经一条φ194 mm×6 mm的管子进入第六段抽汽管,温度高、流量大(经测算,实际流量远大于厂家给出值,达到2 t/h),而且又是从抽汽母管端头(机组右侧)引进,它流向布置在机组左侧的1号低压加热器时,经母管上部进入2条φ426 mm×5 mm的第六段抽汽管 。由于前汽封第三腔室的漏汽温度高,其比容值远大于第六段抽汽,在未充分混合前,有较大的浮升力 ,如若依靠浮升力向上流入汽口,它所测出的抽汽温度,必然是前汽封第三腔室漏汽与第六段抽汽的混合后的温度,当然要比第六段抽汽温度高。

  1号机组曾发生过第十五级叶片断裂的情况,有理由认为,抽汽室局部出现高温汽流,使叶片承受过高热应力,是叶片断裂的原因之一。通过现场测算及有关的热力计算分析后,认为造成第六段抽汽温度高的原因有3方面。

2.1 前汽封第三腔室的漏汽量过大

  通过抄录机组运行的实际参数,对1号低压加热器进行热平衡计算,当时测得1号低压加热器进汽温度为194℃,比厂家给出的值高110℃左右,并计算出前汽封第三腔室的漏汽量G3为2.05 t/h,比厂家给出的0.45 t/h大5倍。

字串9

  现比较3号低压加热器进汽温度,由于前汽封第二腔室漏汽(其漏汽量以下简称G2)进入该低压加热器,该低压加热器的加热汽源从汽机第八级喷嘴后抽出,设计温度为275℃,由于前汽封第二腔室漏汽的进入,按厂家给定值,3号低压加热器进汽温度应从275℃升至283℃,而实际温度都是不升高反而降低,降至260℃。虽然汽压从0.92 MPa节流至0.28 MPa,加上管道散热损失,会导致汽温有少许下降 ,但不应该完全抵消由前汽封第二腔室漏气的混入引起的温升,因此,可以判断,G2值在运行中可能为零。

  从上述调查分析可知,厂家给出的前汽封漏汽量与实际运行工况有较大出入。G3值超过厂家给定值的4~5倍,这是造成第六段抽汽温度高的主要原因。

2.2 前汽封结构及热力系统原设计有缺陷

  根据厂家给出的前汽封结构图,结合广州发电厂机组当时的运行工况,对机组前汽封漏汽量进行详细的复查,分别计算出总的漏汽量G=2.09 t/h,前汽封第一腔室、第二腔室、第三腔室的漏汽量分别为G1=0.16 t/h,G2=-0.05 t/h,G3=1.98t/h。

  出现以上的计算结果,在我们的分析预料之中,因为从系统图上看,前汽封第一腔室接至第二段抽汽至高压除氧器用汽管,前封第二腔室接至3号低压加热器进汽调整门前(调整门将进汽压力由0.92 M Pa节流至0.28 MPa)。因此,前封第二腔室口的压力必须高于0.92 MPa才能流通。前封第三腔室接至1号低压加热器 。由于广州发电厂高压除氧器加热汽源很大部分来自锅炉排污热源,加上各机组并列母管制运行,迫使第二段抽汽上高压除氧器抽汽门开度很小或完全关闭。因此,实际前封第一腔室漏汽是无出路的,漏汽量很小,甚至为零。

字串1

  再从汽封结构图上看,前封第一腔室漏汽口至前封第二腔室漏汽口共有30圈汽封齿,前封第二腔室漏汽口至前封第三腔室漏汽口共只有10圈汽封齿,而3个漏汽口的抽汽压力分别为1.17 MPa,0.92 MPa,-0.043 MPa,因此,我们计算得出前封第二腔室漏汽口的漏汽量亦很小,有时甚至出现返流现象,即G2为负值。这样,前汽封总的漏汽量基本只能依靠前封第三腔室漏汽口漏出,所以,漏汽量G3值与总的汽封漏汽量大致相同。

2.3 低压加热器空气管设计不当,造成第六段抽汽量过小

  从热力系统图上可知,各低压加热器空气管的布置采用逐级自流方式,即由3号到2号到1号低压加热器,最后由1号低压加热器排入凝汽器,而1号低压加热器进入凝汽器空气口布置的位置靠近低压加热器下部,位置太低,致使1号低压加热器上部积聚大量的空气,造成空气分压力较高,使第六段抽汽无法顺利抽出,导致1号低压加热器水温升只有10℃,亦造成了大量的前封第三腔室漏汽无法进入低压加热器,只能通过抽汽口返流入汽缸,造成了第六段抽汽温度过高。

2.4 原因分析小结

  综合以上分析,汽缸前汽封结构不合理以及热力系统设计有缺陷,造成了前封第三腔室漏汽量G3过大,使得前封第三腔室漏汽通过第六段抽汽口返流入汽缸,造成温度测点处的汽温过高,这是第六段抽汽温度高的主要原因。

字串2

 改进方案

  通过以上的分析,提出如下的改进方案并进行了实施:

  a)将前汽封第一腔室出口改接至第二段抽汽至高压加热器汽源,同时,为防止高压加热器停运时出现相同问题,将前汽封第二腔室出口并接一条管引至广州发电厂的对外供热汽管,以使前汽封第一腔室能有顺畅的出处。

b)将前汽封第二腔室出口接至第三段抽汽至3号低压加热器的调整门后(压力为0.28 MPa),增大前封第二腔室的流量。

  c)将前汽封第三腔室进入第六段抽汽管的φ194 mm×6 mm管子,在垂直进入第六段φ529mm×6 mm抽汽母管之后,转向90°,沿φ529 mm×6 mm管线向前延伸至超过2条第六段抽汽口,向1号低压加热器方向喷射,并重新计算第六段抽汽管的应力变化情况,将φ529 mm×6 mm管材由A3F钢换成20号钢管 。

  d)将2号低压加热器空气管引一旁路直接进入凝汽器,避免3号、2号低压加热器的空气进入1号低压加热器,1号低压加热器空气管重新在低压加热器汽室靠上部开口,进入凝汽器,使空气不至于积聚在1号低压加热器,减少空气分压力,增加传热效果。

最新回答
欣喜的高跟鞋
慈祥的香氛
2025-12-03 17:58:33

2技术要求

2. 1防护栏杆的高度不得低于1050mm,在疏散通道等特殊危险场所的防护栏杆可适当加高,但不应超过1200mm

2.2栏杆的全部构件采用性能不低于 A3F的钢材制作。

2.3栏杆的结构座全部采用焊接,焊接要求应符合《钢结构焊接规范》。当不便焊接时也可用螺栓连接,但必须保证结构强度。

2.4所有构件表面应光滑、无毛刺,安装后不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。

2.5立按和扶手宜采用外径φ33.5mm的钢管或50×4角钢,立柱间距不得大于1000mm。

2.6横杆采用不小于30×4扁钢或φ16圆钢。横杆与上下构件的间距不得大于380mm。

2.7挡板采用不小于100×3扇钢。

2.8室外栏杆的挡板与平台面的间隙宜为10mm,室内不宜留间隙。

2.9栏杆端部必须设置立校或与建筑物牢固连接。

2.10栏杆必须涂防锈漆。并按 GB2894—82《安全标志》涂表面漆。

应该是这个吧,不知道符不符合你的要求。

自信的镜子
雪白的蜜粉
2025-12-03 17:58:33
乐都八里桥电力铁塔线路名称是雷神一号电塔路5月2日,山东枣庄山亭一电力铁塔倾倒事故,事故已导致2名施工人员当场死亡,4名施工人员受伤。

5月2日,枣庄市山亭区政府官网发布情况通报称,5月2日上午,山亭区境内110KV泽山段线路电力迁建工程现场发生一起电力线路倾倒事故,事故导致2名施工人员当场死亡,4名施工人员受伤,伤者立即被送往医院进行抢救。

上述通报称,事故发生后,市区两级党委、政府及有关部门立即赶赴现场,组织救援和善后工作。

目前,事故原因正在调查中。

过时的花卷
欢喜的菠萝
2025-12-03 17:58:33
厚度为5mm 外径为530mm 管子每米的重量:65.4kg

厚度为5mm 外径为430mm 管子每米的重量:52.9kg

计算依据

GB 13296-2007 锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管 公式1

比重取7.93kg/cm3

纯情的小懒虫
默默的外套
2025-12-03 17:58:33
汽轮机主蒸汽通过做功,到达第十五级之后蒸汽的正常温度为78℃,为何却测得310~320℃的高温呢?从图1可知,前汽封第三腔室的漏汽经一条φ194 mm×6 mm的管子进入第六段抽汽管,温度高、流量大(经测算,实际流量远大于厂家给出值,达到2 t/h),而且又是从抽汽母管端头(机组右侧)引进,它流向布置在机组左侧的1号低压加热器时,经母管上部进入2条φ426 mm×5 mm的第六段抽汽管 。由于前汽封第三腔室的漏汽温度高,其比容值远大于第六段抽汽,在未充分混合前,有较大的浮升力 ,如若依靠浮升力向上流入汽口,它所测出的抽汽温度,必然是前汽封第三腔室漏汽与第六段抽汽的混合后的温度,当然要比第六段抽汽温度高。

  1号机组曾发生过第十五级叶片断裂的情况,有理由认为,抽汽室局部出现高温汽流,使叶片承受过高热应力,是叶片断裂的原因之一。通过现场测算及有关的热力计算分析后,认为造成第六段抽汽温度高的原因有3方面。

2.1 前汽封第三腔室的漏汽量过大

  通过抄录机组运行的实际参数,对1号低压加热器进行热平衡计算,当时测得1号低压加热器进汽温度为194℃,比厂家给出的值高110℃左右,并计算出前汽封第三腔室的漏汽量G3为2.05 t/h,比厂家给出的0.45 t/h大5倍。

字串9

  现比较3号低压加热器进汽温度,由于前汽封第二腔室漏汽(其漏汽量以下简称G2)进入该低压加热器,该低压加热器的加热汽源从汽机第八级喷嘴后抽出,设计温度为275℃,由于前汽封第二腔室漏汽的进入,按厂家给定值,3号低压加热器进汽温度应从275℃升至283℃,而实际温度都是不升高反而降低,降至260℃。虽然汽压从0.92 MPa节流至0.28 MPa,加上管道散热损失,会导致汽温有少许下降 ,但不应该完全抵消由前汽封第二腔室漏气的混入引起的温升,因此,可以判断,G2值在运行中可能为零。

  从上述调查分析可知,厂家给出的前汽封漏汽量与实际运行工况有较大出入。G3值超过厂家给定值的4~5倍,这是造成第六段抽汽温度高的主要原因。

2.2 前汽封结构及热力系统原设计有缺陷

  根据厂家给出的前汽封结构图,结合广州发电厂机组当时的运行工况,对机组前汽封漏汽量进行详细的复查,分别计算出总的漏汽量G=2.09 t/h,前汽封第一腔室、第二腔室、第三腔室的漏汽量分别为G1=0.16 t/h,G2=-0.05 t/h,G3=1.98t/h。

  出现以上的计算结果,在我们的分析预料之中,因为从系统图上看,前汽封第一腔室接至第二段抽汽至高压除氧器用汽管,前封第二腔室接至3号低压加热器进汽调整门前(调整门将进汽压力由0.92 M Pa节流至0.28 MPa)。因此,前封第二腔室口的压力必须高于0.92 MPa才能流通。前封第三腔室接至1号低压加热器 。由于广州发电厂高压除氧器加热汽源很大部分来自锅炉排污热源,加上各机组并列母管制运行,迫使第二段抽汽上高压除氧器抽汽门开度很小或完全关闭。因此,实际前封第一腔室漏汽是无出路的,漏汽量很小,甚至为零。

字串1

  再从汽封结构图上看,前封第一腔室漏汽口至前封第二腔室漏汽口共有30圈汽封齿,前封第二腔室漏汽口至前封第三腔室漏汽口共只有10圈汽封齿,而3个漏汽口的抽汽压力分别为1.17 MPa,0.92 MPa,-0.043 MPa,因此,我们计算得出前封第二腔室漏汽口的漏汽量亦很小,有时甚至出现返流现象,即G2为负值。这样,前汽封总的漏汽量基本只能依靠前封第三腔室漏汽口漏出,所以,漏汽量G3值与总的汽封漏汽量大致相同。

2.3 低压加热器空气管设计不当,造成第六段抽汽量过小

  从热力系统图上可知,各低压加热器空气管的布置采用逐级自流方式,即由3号到2号到1号低压加热器,最后由1号低压加热器排入凝汽器,而1号低压加热器进入凝汽器空气口布置的位置靠近低压加热器下部,位置太低,致使1号低压加热器上部积聚大量的空气,造成空气分压力较高,使第六段抽汽无法顺利抽出,导致1号低压加热器水温升只有10℃,亦造成了大量的前封第三腔室漏汽无法进入低压加热器,只能通过抽汽口返流入汽缸,造成了第六段抽汽温度过高。

2.4 原因分析小结

  综合以上分析,汽缸前汽封结构不合理以及热力系统设计有缺陷,造成了前封第三腔室漏汽量G3过大,使得前封第三腔室漏汽通过第六段抽汽口返流入汽缸,造成温度测点处的汽温过高,这是第六段抽汽温度高的主要原因。

字串2

 改进方案

  通过以上的分析,提出如下的改进方案并进行了实施:

  a)将前汽封第一腔室出口改接至第二段抽汽至高压加热器汽源,同时,为防止高压加热器停运时出现相同问题,将前汽封第二腔室出口并接一条管引至广州发电厂的对外供热汽管,以使前汽封第一腔室能有顺畅的出处。

b)将前汽封第二腔室出口接至第三段抽汽至3号低压加热器的调整门后(压力为0.28 MPa),增大前封第二腔室的流量。

  c)将前汽封第三腔室进入第六段抽汽管的φ194 mm×6 mm管子,在垂直进入第六段φ529mm×6 mm抽汽母管之后,转向90°,沿φ529 mm×6 mm管线向前延伸至超过2条第六段抽汽口,向1号低压加热器方向喷射,并重新计算第六段抽汽管的应力变化情况,将φ529 mm×6 mm管材由A3F钢换成20号钢管 。

  d)将2号低压加热器空气管引一旁路直接进入凝汽器,避免3号、2号低压加热器的空气进入1号低压加热器,1号低压加热器空气管重新在低压加热器汽室靠上部开口,进入凝汽器,使空气不至于积聚在1号低压加热器,减少空气分压力,增加传热效果。

笨笨的电话
辛勤的唇彩
2025-12-03 17:58:33
国标是这样规定的:

2技术要求

2. 1防护栏杆的高度不得低于1050mm,在疏散通道等特殊危险场所的防护栏杆可适当加高,但不应超过1200mm

2.2栏杆的全部构件采用性能不低于 A3F的钢材制作。

2.3栏杆的结构座全部采用焊接,焊接要求应符合《钢结构焊接规范》。当不便焊接时也可用螺栓连接,但必须保证结构强度。

2.4所有构件表面应光滑、无毛刺,安装后不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。

2.5立按和扶手宜采用外径φ33.5mm的钢管或50×4角钢,立柱间距不得大于1000mm。

2.6横杆采用不小于30×4扁钢或φ16圆钢。横杆与上下构件的间距不得大于380mm。

2.7挡板采用不小于100×3扇钢。

2.8室外栏杆的挡板与平台面的间隙宜为10mm,室内不宜留间隙。

2.9栏杆端部必须设置立校或与建筑物牢固连接。

2.10栏杆必须涂防锈漆。并按 GB2894—82《安全标志》涂表面漆。