凝结水泵倒泵后,真空降低原因?
1)循环水中断(1)主要表征:凝汽器真空急剧降落排汽温度显著升高循环水泵电机电流和进出口压差到零。(2)原因及处理:①循环水泵出口压力、电机电流摆动,通常是循环水泵吸入水位过低、入口滤网脏堵所致,此时应尽快采取措施,提高水位或清除杂物。②若循环水泵出口压力、电机电流大幅度下降则可能是循环泵本身故障引起。启动备用循环水泵,关闭事故泵的出水门若两台泵均处于运行状态同时跳闸时,即使发现并未反转时,可强行合闸无备用泵,应迅速将负荷降到零,打闸停机。③循环水泵运行中出口误关,备用泵出口误开,造成循环水倒流,也会使真空急剧下降。若在未关死前及时发现,应设法恢复供水,根据真空情况紧急减负荷若发现较晚,需不破坏真空紧急停机。④循环水泵失电或跳闸。需不破坏真空紧急停机。2)射水抽气器工作失常若射水泵出口压力、电机电流同时到零,说明射水泵跳闸若射水泵出口压力、电机电流下降,则是由于泵本身故障或水池水位过低。发生以上情况均应启动备用射水抽气器,水位过低时应补水至正常水位。3)凝汽器满水凝汽器在短时间内满水,一般是由于铜管泄漏严重(同时凝结水硬度增大),大量循环水进入汽侧或凝结水泵故障(出口压力和电机电流减小甚至到零)所致。处理方法是:立即开大水位调节阀并启动备用凝结水泵,必要时将凝结水排入地沟,直至水位恢复正常。4)低压轴封供汽中断轴封供汽中断的可能原因有:负荷降低时未及时调整轴封供汽压力使供汽压力降低汽封系统进使轴封供汽中断轴封压力调整器失灵,调节阀芯脱落。因此在机组负荷降低时,要及时调整轴封供汽压力为正常值若是轴封压力调整器失灵应切换为手动,待修复后投入若因轴封供汽带水造成,则应及时消除供汽带水。5)真空系统管道严重漏气真空系统漏入的大量空气,最终都汇集到凝汽器中,使传热热阻增大,真空异常下降。运行中真空管道严重漏气,可能是由于膨胀不均使管道破裂,或误开与真空系统连接的阀门所致。若是真空管道破裂漏气则应查漏补漏予以解决若是误开阀门引起的,应及时关闭。6)冬季运行时,利用限制凝汽器冷却水入口流量保持汽轮机排汽温度,致使冷却水流速过低而在冷却水出口管道上部形成汽塞,阻止冷却水的排出,也会导致真空急剧下降。
射水泵正常运行时,射水池水温过高,影响真空的原因可以下列过程看出:
射水抽气器产生的真空值 H = 8Q²/gπ²(1/r^4- 1/R^4) - (p-P)υ,
[没办法,式子表示的不准确,只是说明这个意思吧。]
式中的 8Q²/gπ²(1/r^4- 1/R^4) ——射水泵正常运行时,为常量。
(p-P)——射水泵正常运行时,也可认为是常量。
比容υ——在水温升高时水的变大,
结果是:最后一项 (p-P)υ比容υ随值而增大。射水抽气器产生的真空值 H 随(p-P)υ增大而变小。
1)真空测量元件故障,无法正确反应凝汽器的真空度;
2)凝汽器水位太高,以致将冷却管束淹没,导致与低压缸排汽换热面积减少;
3)循环水量不足,有可能是循环水大量泄漏所致,也有可能是机组高负荷时候,未启动备用泵所致;
4)由于环境温度升高导致循环水入口温度上升;
5)凝汽器的换热钢管表面结垢导致换热效率下降;
6)轴封压力太低,或者中断,导致大气从低压轴封漏入凝汽器;
7)与凝汽器相连的系统泄漏,导致空气漏入 如真空破坏门密封水忘投或者该门不严,低压缸防爆膜有裂纹等;
8)与凝汽器相连的系统在隔离检修时未将与凝汽器联接的管路堵死,或者备用是相关阀门操作不当等。
建立和保持凝汽器真空的作用。
在凝汽式汽轮机系统中,蒸汽在做功后要到凝汽器中冷凝,冷凝水再打入锅炉循环,这样可 以节约工质(水)。凝汽器要把蒸汽冷凝成水,除了要有冷源(循环水)之外,还要保持一 定的真空度,这样就需要用射水泵(也叫射水抽气器)抽掉部分未冷凝蒸汽和不凝结气体(空 气);在机组启动前用于建立凝汽器的真空(有的机组用真空泵)。
射水泵:又叫喷射泵,是利用高压水经喷嘴高速流造成的负压吸水的水泵。竖井的开凿或延伸深度在100m以内时,可采用射水泵排水。在井筒穿过含水沙层时采用该泵比使离心式水泵好,因离心式水泵在抽吸带砂的水时易于损坏。射水泵构造简单、重量轻、工作可靠、升降简单,但效率低。